株冶“借”合同能源管理节能减排生财

2011-08-04来源 : 互联网

自己不掏1分*实施节能技改,每年还节省能源开支144万元 吨铅平均煤气单耗降幅达50%,二氧化碳排放量减少50%以上

节能改造是好事,但需要掏大笔前期费用,怎么办?株洲冶炼集团的做法是,与株洲*炬工业炉有限责任公司合作推行“合同能源管理”,全部由对方出资对原年产4000吨的熔铅炉实施节能技改,而合同期内所产生的节能效益由双方共同分享。截至11月底,项目已连续运行近两年,节能减排效果十分显著,吨铅平均煤气单耗降幅达50%,二氧化碳排放量减少50%以上。

省发改委常务副主任袁乾培告诉记者,该模式每年还为**节能效益约144万元,株洲*炬工业炉公司每年从中分享效益约100万元。国家发改委相关负责人在听取该项目汇报后,也高度赞赏,称“实现了双赢,值得大力**。”

株冶集团属于有色冶炼行业,节能减排的压力很大。原有熔铅炉在使用过程中,普遍存在着排烟温度高、燃烧不**等缺陷,因而导致能耗高、热效率低下等问题。2008年,株冶集团决定在熔铅炉上实施节能技术的改造升级。由于新设备造价是原有老式熔铅炉的几倍,***投资较多,为规避技术风险及**压力,株冶集团在与株洲*炬工业炉公司商议后,决定采用合同能源管理模式进行合作。即,设备及配套工程的资金全部由株洲*炬工业炉公司负责投入,项目的设计、制造、安装、调试等工作也由其完成,合同期内所产生的节能效益双方共同分享,合同期满后设备所有权移交给株冶集团。

2009年1月,*台钢制熔铅炉改造进入正式生产阶段,后经**机构检测,**达到了设计指标,节能减排效果非常明显。株冶集团认为技术可靠,今年6月又再签订了2台改造合同,采用相同的技术工艺。项目实施后,已超过国家节能减排20%的目标,其中,吨铅平均煤气单耗由改造前的240立方米下降至120立方米;排放尾气中一氧化碳含量低于50ppm,二氧化碳排放量减少50%以上等。目前,由株洲*炬工业炉公司提供的该技术已经成熟,获得多项**,并获国家科技部*炬计划项目立项。

对株冶集团而言,不需要掏一分*,就实现了设备更新换代,还能通过节能合同获得节能收益;对株洲*炬工业炉公司来说,通过合同能源管理的运营,不仅三年回收全部投资,还赚取了可观利润。

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